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罗茨鼓风机_煤气加压罗茨风机调速办法

时间:2021-04-26 15:50  来源:万豪原创

煤气加压罗茨风机调速办法:变频调速技术在煤气加压罗茨风机上的应用

  1

  王庭佛;罗茨风机的振动分析和振动隔离[J];噪声与振动控制;1985年02期

  蔡国华;;罗茨风机更换电动机的节能[J];能源工程;1990年01期

  刘世模;;罗茨风机腐蚀的热喷涂修理方法[J];设备管理与维修;1990年03期

  刘明亮;;罗茨风机的节能新措施[J];砖瓦世界;1991年13期

  孙维祥,郭立星,吴建平;离心风机代替罗茨风机用于水泥机立窑[J];中国建材;1992年09期

  王晓山;150m~3/h制氧机加装罗茨风机的增产措施[J];冶金动力;1993年06期

  多建忠,张积华;汪家湾储气站罗茨风机控制系统的改造[J];城市燃气;1994年02期

  陈晓珊,张冬阳,吕太;燃煤电厂环境真空吸尘系统的选择及设计[J];东北电力学院学报;1994年03期

  蔡永亮;罗茨风机出现超载故障问题的探讨[J];福建化工;1994年04期

  10

  唐亦峰,龚姚腾,张岐生,张锦瑞;水泥机械立窑新型送风系统──一种取代罗茨风机的高压离心节能风机[J];山东建材;1994年04期

  凌庭生;;粉磨站建设的环境评价[A];2003年水泥技术交流大会暨第六届全国水泥技术交流大会论文集[C];2003年

  乔华;;可编程控制器(PLC)在电解氧化铝储运系统的应用[A];中国有色金属学会——第二届青年论坛学术会议论文集[C];2004年

  于世友;雷振;魏宝忠;程绍良;;酚盐处理工艺的探讨与改进[A];苏鲁皖赣四省金属学会第十三届焦化联合学术年会论文集[C];2005年

  刘兆峰;潘成刚;辛国章;;干式除尘加煤车在焦炉装煤中的应用[A];苏鲁皖赣四省金属学会第十三届焦化联合学术年会论文集[C];2005年

  胡树银;樊永海;常均海;;上循环水项目 降低输气成本[A];中国土木工程学会城市燃气分会输配专业委员会2005年会议论文集[C];2005年

  王原;;1#沸腾炉罗茨风机改造及燃烧自动控制系统的实现[A];2005全国有色金属自动化技术与应用学术年会论文集[C];2005年

  任树勇;郑喜龙;;提高冲天炉的熔炼效果及方案应用[A];第八届21省(市、自治区)4市铸造学术年会论文集[C];2006年

  全立新;顾爱军;李树芳;陈凤兰;;宣钢炼铁厂东铁区中型炉炼铁烟尘治理的实践[A];河北冶金学会炼铁技术暨学术年会论文集[C];2006年

  刘金;张艳霞;陈瑞芳;;宣钢炼铁厂中型高炉煤气除尘系统改造实践[A];河北冶金学会炼铁技术暨学术年会论文集[C];2006年

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  李帅;孙伟;王志宁;;RSView32软件在烟气净化集控系统中的应用[A];第十六届全国煤炭自动化学术年会、中国煤炭学会自动化专业委员会学术会议论文集[C];2006年

  蔡海毅;扭叶转子罗茨鼓风机的设计、仿真与制造[D];福州大学;2002年

  李洪波;基于PLC的罗茨鼓风机叶面数控加工系统研究[D];浙江大学;2003年

  胡建军;生物质气化机组的设计与试验研究[D];天津大学;2003年

  陆超;罗茨鼓风机激光送粉修复的应用研究[D];浙江工业大学;2005年

  张军;章丘鼓风机有限公司竞争战略研究[D];山东大学;2006年

  河北省建材技术装备公司 吴立忠;节能、降耗、增效——变频调速技术前景广阔[N];中国建材报;2000年

  中国建筑材料科学研究院 魏文荣;小型五级旋风预热器窑的改造及应用[N];中国建材报;2001年

  贺林;东莞茶山水泥厂三年技改效益翻番[N];中国建材报;2001年

  ;无锡部分电子企业介绍[N];中国电子报;2003年

  柯正;做一流的产业工人[N];中国建材报;2003年

  本报记者 周雁凌 见习记者 季英德;“循环花”开“齐鲁园”[N];中国环境报;2004年

  张静 丁宁;面对电荒 上海智能化建筑酒店优势凸显[N];中国旅游报;2004年

  本报记者 崔玉平;跨国公司虎视眈眈 中国风机企业如何自强? [N];中国工业报;2005年

  孙永亮;气力提升泵的故障分析及处理[N];中国建材报;2005年

  10

  李有荣;回转窑煤粉制备及燃烧系统的改造[N];中国有色金属报;2005年

煤气加压罗茨风机调速办法:变频调速技术在煤气加压罗茨风机上的应用_1

  罗茨风机的振动分析和振动隔离 王庭佛

  罗茨风机更换电动机的节能 蔡国华;

  罗茨风机腐蚀的热喷涂修理方法 刘世模;

  罗茨风机的节能新措施 刘明亮;

  离心风机代替罗茨风机用于水泥机立窑 孙维祥,郭立星,吴建平

  150m~3/h制氧机加装罗茨风机的增产措施 王晓山

  汪家湾储气站罗茨风机控制系统的改造 多建忠,张积华

  燃煤电厂环境真空吸尘系统的选择及设计 陈晓珊,张冬阳,吕太

  罗茨风机出现超载故障问题的探讨 蔡永亮

  水泥机械立窑新型送风系统──一种取代罗茨风机的高压离心节能风机 唐亦峰,龚姚腾,张岐生,张锦瑞

  粉磨站建设的环境评价 凌庭生;

  可编程控制器(PLC)在电解氧化铝储运系统的应用 乔华;

  酚盐处理工艺的探讨与改进 于世友;雷振;魏宝忠;程绍良;

  干式除尘加煤车在焦炉装煤中的应用 刘兆峰;潘成刚;辛国章;

  上循环水项目 降低输气成本 胡树银;樊永海;常均海;

  1#沸腾炉罗茨风机改造及燃烧自动控制系统的实现 王原;

  提高冲天炉的熔炼效果及方案应用 任树勇;郑喜龙;

  宣钢炼铁厂东铁区中型炉炼铁烟尘治理的实践 全立新;顾爱军;李树芳;陈凤兰;

  宣钢炼铁厂中型高炉煤气除尘系统改造实践 刘金;张艳霞;陈瑞芳;

  RSView32软件在烟气净化集控系统中的应用 李帅;孙伟;王志宁;

  节能、降耗、增效——变频调速技术前景广阔 河北省建材技术装备公司 吴立忠

  小型五级旋风预热器窑的改造及应用 中国建筑材料科学研究院 魏文荣

  东莞茶山水泥厂三年技改效益翻番 贺林

  无锡部分电子企业介绍

  做一流的产业工人 柯正

  “循环花”开“齐鲁园” 本报记者 周雁凌 见习记者 季英德

  面对电荒 上海智能化建筑酒店优势凸显 张静 丁宁

  跨国公司虎视眈眈 中国风机企业如何自强?  本报记者 崔玉平

  气力提升泵的故障分析及处理 孙永亮

  回转窑煤粉制备及燃烧系统的改造 李有荣

  扭叶转子罗茨鼓风机的设计、仿真与制造 蔡海毅

  基于PLC的罗茨鼓风机叶面数控加工系统研究 李洪波

  生物质气化机组的设计与试验研究 胡建军

  罗茨鼓风机激光送粉修复的应用研究 陆超

  章丘鼓风机有限公司竞争战略研究 张军

煤气加压罗茨风机调速办法:煤气加压罗茨鼓风机变频调速改造控制方案

  为了充分保证煤气加压系统的可靠性,变频器加装了工频旁路装置,两台煤气加压机现有的控制设备和运行方式仍将保留,控制回路上设计工频/变频运行切换选择,工/变频选择由人工切换操作,实现两台煤气加压机在工频或变频运行。

  通过目前已有的DCS系统可显示变频器的运行数据和当前状态,实时监控系统运行。操作方面,有远程控制和本地控制2种控制的方式,这2种控制方式可提高系统的安全性能。变频器内置PLC,用于柜体内开关信号的逻辑处理,以及与现场各种操作信号和状态信号(如RS-485)的协调,并且可以根据用户的需要扩展控制开关量,增强了系统的灵活性。

  该用户采用两台JD-BP37-315F(315kW/6kV)高压变频器分别控制两台煤气加压机,高压变频器设备安装在风机值班室内,原高压柜至电机的高压电缆用做改造时电机至变频器连接电缆,变频器至高压柜电缆重新敷设,同时敷设集控室至高压变频器的控制电缆用于变频器的远程控制,采集现场设备状态信号,实现设备的控制调节及信号反馈。此外还需敷设一根高压柜至变频器的控制电缆,用于高压柜合闸允许和高压柜紧急分闸控制。

  两台高压变频器主回路控制方式相同,以A煤气加压机主回路控制为例说明,

  旁路柜中,共有3个高压隔离开关,为了确保不向1#变频器输出端反送电,K2与K3采用电磁互锁操动机构,实现电磁互锁。当K1、K3闭合,K2断开时,A煤气加压机变频运行;当K1、K3断开,K2闭合时,A煤气加压机工频运行,此时变频器从高压中隔离出来,便于检修、维护和调试。

  旁路柜必须与上级高压断路器DL连锁,DL合闸时,绝对不允许操作旁路隔离开关与变频器输出隔离开关,以防止出现拉弧现象,确保操作人员和设备的安全。

  故障分闸:将1#变频器“高压分断”信号与旁路柜“变频投入”信号串联后,并联于高压开关分闸回路。在变频投入状态下,当1#变频器出现故障时,分断1#变频器高压输入;旁路投入状态下,变频器故障分闸无效。

  保护:保持原有对电机的保护及其整定值不变。6压力闭环控制系统原理、PID设定

  由于该公司需要对煤气压力进行控制,因此采用压力闭环控制,测量元件为压力传感器,将它安装在罗茨鼓风机出气口的官道上,Vi为需设定压力值,压力传感器测量压力V作为输出量,构成闭环控制系统。变频器通过采集测量V与用户给定值Vi进行比较和运算,通过内置PID进行调整,将结果转换为频率调节信号送至变频器,直至达到给定液位的给定值Vi。

  (1)在PID控制中,P系数加大,可以加快调节速度。但如果过大,系统容易因超调而震荡。若P太小,又会使系统的动作缓慢。P可正可负。如果比例系数为正,那么该回路为正作用回路;如果比例系数为负,那么该回路为反作用回路。本变频器P设定为0.5。

  (2)积分I的作用主要是消除系统的静态误差。但过强的积分作用使闭环系统超调加大。所以在调节过程初期,应减弱积分作用,防止产生积分饱和现象;而到过程后期,应适当增强积分作用,以提高控制精度。本变频器I设定为15.0。

  风光高压变频器内置PID功能,其中PID结构参数具有以下选择方式:

  0:比例PID控制只比例增益起作用;

  1:积分PID控制只积分增益起作用;

  2:比例+积分PID控制比例增益和积分增益同时起作用;

  3:比例+积分+微分PID控制比例增益、积分增益和微分增益同时起作用。

  本变频器PID结构功能选择2,比例+积分PID控制比例增益和积分增益同时起作用,完全可以满足压力闭环控制系统的控制要求,不需要设定微分参数。

  原系统改为变频调速系统以后,有一些问题需要重新设定。如:放风阀的压力设定,未改造前的原工频运行,放风阀的压力为5kPa,也就是当罗茨风机后级的气压达到5kPa以上时,才开启放风阀,排泄出多余的煤气。由于罗茨风机的工作特点,必须把进风阀门进入的气体完全打出去,当后级的气压较高时,罗茨风机负荷较重,电机电流已经超过额定值较多,变频器控制方式采用矢量控制,下限频率设定为20Hz。经过与客户沟通后,正常煤气加压压力为3kPa左右,基本满足正常生产需要。这样煤气加压系统可以进一步降低消耗。

  A、B煤气加压机变频节电改造后,2020年7月中旬,正式投入生产,至今运行正常。系统达到了预期的效果:实施变频改造后,煤气加压站总用电量有明显下降,设备实现了软起动,改善了设备的运行工况,极锦工减轻了罗茨风机起动时对供配电系统的冲击。

  为了对比变频改造节能情况,对工频、变频相应的运行数据进行了一周统计,以A煤气加压机的运行数据为例。 改造后,A煤气加压机的节电率为:(209.30-145.99)/209.30=30.25%,该设备年运行时间300天,每天运行 24h。按0.51元/kW?h计算,年节省电费:

  (209.30-145.99)kW×24h×300d×0.51元/kW?h

  =.6元。

  除了节能效果显著外,还具有以下效果:

  (1)维护量减少。采用变频调速后,大部分时间里,罗茨风机的运行转速大大低于额定转速。由于加压机启动缓慢及转速的降低,减少了风机的零部件密封、轴承的磨损,相应地延长了风机的寿命。

  (2)工作强度降低。改造后采用压力闭环控制,就不用调节放风阀,操作工作由手动转变为自动、监控,完全实现生产的无人操作,大大减轻了工人的劳动强度。

  (3)现场噪音大大降低,有效改善现场的运行环境,运行人员反映良好;便于实现煤气加压站机组控制系统自动化管理。

  经过变频改造后,煤气加压机实现软启软停,不仅大大降低了工作人员的劳动强度,而且使整个工艺流程更稳定,达到了较好的节能效果。随着国家对节能减排工作的越来越重视,企业通过各种措施降低生产成本,其中变频技术起到了关键作用,取得了明显的经济效益和社会效益,适应了国家建设资源节约型社会的潮流。

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煤气加压罗茨风机调速办法:罗茨风机如何在煤气输送环节上经济适用沼气加压输送-

  带冷鼓系统煤气输送环节上的罗茨风机实行变频调速及自动控制改造以后,有效地改善了原有的落后运行方式,使风机的转速可以随着煤气量的变化而变化,节约了大量的能源,保证了煤气收集系统的安全和稳定运行,提高了供气质量的可靠性。

  这个厂改造以后的新系统具有以下功能:

  ①MT-140E-132kW变频器内置PI控制功能非常适用于对流量或者压力的自动控制,是专门为适应风机、泵类等平方力矩特性负载设计的变频器,可以在极低的变频下启动电机,能够避免过大的启动电流。

  ②通过安装在罗茨风机之前的煤气管道上的压力传感器测得的压力信号,控制变频器的输出频率,使得电动机的转速随着集气管压力的变化而变化。因为轴功率与转速的立方成正比,而有功功率的输出呈立方下降,所以极锦工降低了电动机的能耗,而且提高了煤气输送环节的自动化程度。

  ③变频器具有过流、过载、过热、过频等十几种故障自动保护功能。

  ④变频器可以在自动(即通过压力信号来调节输出频率)和手动(由人工来设定工作频率)两种状态下工作,并且具有自耦减压启动与变频器启动的互相切换功能,当其中的一种工作方式处于检修或者发生故障的时候,能够由人工切换到另外一种工作方式上去,而不会影响到正常的生产。

  ⑤自耦减压启动柜与变频调速控制系统的启停及二者的功能切换均可以就地操作。

  这个厂的运行实践表明:利用限定变频器频率的方法来降低电动机的转速,可以使风量正好符合工艺的需要,实现风机的经济运行。更多详情敬请关注:您了解罗茨风机故障分析及解决方法叶轮与叶轮磨擦

  (1) 叶轮上有污染杂质,造成间隙过小;

  (2) 齿轮磨损,造成侧隙大;

  (3) 齿轮固定不牢,不能保持叶轮同步;

  (4) 轴承磨损致使游隙增大。

  (1) 清除污物,并检查内件有无损坏;

  (2) 调整齿轮间隙,若齿轮侧隙大于平均值30%~50%应更换齿轮;

  (3) 重新装配齿轮,保持锥度 配合接触面积达75%;

  (4) 更换轴承;

  2  叶轮与墙板、叶轮顶部与机壳

  (1) 安装间隙不正确;

  (2) 运转压力过高,超出规定值;

  (3) 运转温度过高;

  (4) 机壳或机座变形,风机定位失效;

  (5) 轴承轴向定位不佳。

  (1)重新调整间隙;

  (2)查出超载原因,将压力降到规定值;

  (3)检查安装准确度,减少管道拉力;

  (4)检查修复轴承,并保证游隙。

  3  温度过高

  (1) 油箱内油太多、太稠、大脏;

  (2) 过滤器或消声器堵塞;(3) 压力高于规定值;(4) 叶轮过度磨损,间隙大;

  (5) 通风不好,室内温度高,造成进口温度高;(6) 运转速度太低,皮带打滑。

  (1) 降低油位或挟油;

  (2) 清除堵物;

  (3) 降低通过鼓风机的压差;

  (4) 修复间隙;

  (5) 开设通风口,降低室温;

  (6) 加大转速,防止皮带打滑。

  4  流量不足

  (1) 进口过滤堵塞;

  (2) 叶轮磨损,间隙增大得太多;

  (3) 皮带打滑;

  (4) 进口压力损失大;

  (5) 管道造成通风泄漏。

  (1) 清除过滤器的灰尘和堵塞物;

  (2) 修复间隙;

  (3) 拉紧皮带并增加根数;

  (4) 调整进口压力达到规定值;

  (5) 检查并修复管道。

  5  漏油或油泄漏到机壳中

  (1) 油箱位大高,由排油口漏出;

  (2) 密封磨损,造成轴端漏油;

  (3) 压力高于规定值;

  (4) 墙板和油箱的通风口堵塞,造 成油泄漏到机壳中。

  (1) 降低油位;

  (2) 更换密封;

  (3) 疏通通风口,中间腔装上具有2mm孔径的旋塞,打开墙板下的旋塞;

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