循环罗茨风机电流低怎么办_罗茨风机
循环罗茨风机电流低怎么办:罗茨风机压力上不去,电流却满负荷了怎么办?
有朋友问引持环保说:他们厂里现在有一台罗茨风机。之前用的好好的,但是现在出现风压上不去,电流满负荷了,而且电机很烫,声音听起来比较闷。怎么回事?
罗茨风机压力上不去,电流却负载的问题主要有两个
第一,叶子热变形了,罗茨风机压力上不去很大可能是罗茨风机叶轮变形以后磨损加剧,泄漏量大了,所以罗茨风机压力下来了,但变形的卡阻导致载荷加大而过载了
第二,罗茨风机吸入异物了,如果出现这个问题,我们可以把罗茨风机拆开洗一下就可以
如果以后大家的罗茨风机出现了罗茨风机压力上不去,电流却满负荷了等问题可以主要检查一下这几个问题,
循环罗茨风机电流低怎么办:罗茨风机超电流原因
山东锦工有限公司是一家专业生产罗茨鼓风机、罗茨真空泵、回转风机等机械设备公司,位于有“铁匠之乡”之称的山东省章丘市相公镇,近年来,锦工致力于新产品的研发,新产品双油箱罗茨风机、水冷罗茨风机、油驱罗茨风机、低噪音罗茨风机,赢得了市场好评和认可。
罗茨风机在使用过程中,电流过高,电机超载,造成罗茨风机电流超高的原因有非常多,今天锦工小编给大家分析下罗茨风机超电流的原因都有哪些?
1.管道堵塞
最常见的一个原因多为管道阻塞,风机出风口不通畅,风排不出去,压力上升,同时电机造成超压超载,进而引发罗茨风机电流表升高。
2.润滑油原因
如果罗茨风机润滑油不足,风机在缺油状态下继续运行工作,叶轮故障摩擦、齿轮相互磨损会增大,从而增大电机负荷,只会增加电机的负担,加速损耗。
?3.误操作
电流超载也可能是在操作过程中出现问题,比如安装逆止阀时装反、闸阀未全部打开就运行,这类操作,都很可能会引起电机的瞬间烧毁,在操作时应当根据规定来做,切忌粗心大意引起不必要的麻烦。
4.风机本身问题
罗茨鼓风机出厂是自身就有质量问题,安装风机时,很多零部件间隙配合不好,会造成额外的摩擦,再者可能部分零部件损坏,增大电机负荷,导致保险丝熔断。
总结,电流超高,罗茨风机电机处于超负荷的工作状态,不管是风机本身的原因,还是操作失误,在日常使用中,为了有效避免罗茨鼓风机的故障,在操作中我们要按照正确的使用方法和使用流程,应该经常停车检查,做好保养及故障排除工作,这是必不可少的有效方法。
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循环罗茨风机电流低怎么办:罗茨风机风压和电流不正常现象分析
原标题:罗茨风机风压和电流不正常现象分析
山东锦工有限公司是一家专业生产罗茨风机、罗茨鼓风机、回转式鼓风机等水产养殖曝气设备公司,位于有“铁匠之乡”之称的山东省章丘市相公镇,近年来,锦工致力于新产品的研发,新产品双油箱罗茨鼓风机、水冷罗茨鼓风机、油驱罗茨鼓风机、低噪音罗茨鼓风机,赢得了市场好评和认可。产品和服务远销全国各地及东南亚,深受客户好评。今天小编与大家分析一个客户遇到的罗茨风机电流与风压的问题。
某客户日产5000d/t熟料生产线,采用Φ5.2×78m回转窑,与之匹配的一次风机采用JGR300型罗茨风机,其出口最大升压为29.4kPa,额定转速为980r/min,风量172m3/min,采用132kW的电机,额定电流为245A。在日常的生产过程中,经常会发生风机风压和电流不正常的现象,根据生产中的经验和实际情况,分别对几种不正常现象进行分析。
1 罗茨风机风压低电流高
这种情况出现的次数比较多,主要的原因是风机进口滤网积灰多清理不及时造成的,把滤网仔细的清一下,该问题就解决了。由于在水泥生产企业,罗茨风机的使用环境粉尘含量较多,容易引起过滤网的堵塞,这就要求我们在生产中经常对滤网进行清理,确保风机进口通畅,不仅有利于设备的运行,也不会影响煅烧。
2 罗茨风机风压与电机电流逐渐降低
在正常的情况下,燃烧器的外风阀门全开,内风阀门开50%,风机出口放风阀开30%左右,此时风压29.5kPa,电流242A左右,燃烧器火焰的形状及长短良好。2010年2月15日,一次风机风压和电流开始缓慢降低,但是由于下降的幅度小,工人操作时没有及时发现,直到2月19日,把风机出口放风阀全关后,风压下降到26kPa,电流233A左右才引起重视 ,对阀门、风机、管道、燃烧器等进行了全面的检查,均没有发现问题。后来把内风阀门全关后风压及电流变化不大,初步判断燃烧器内部风道可能磨穿了,因为暂时对生产影响不大 ,决定继续生产 。2月24日,风压降到23kPa,电流228A ,现场巡检发现燃烧器尾部插油枪的孔向外冒煤粉并伴有轻微正压现象,分析确定是煤粉通道外壁被内风吹破后,煤粉通道内壁也破损,引起煤粉外漏。同时燃烧器火焰也软弱无力,黑火头长而浓,火焰发红,生产状况难以维持,迫不得已于2月25日夜班停机检修。经检查,果然和分析的情况相吻合。
还有一种情况是燃烧器外筒被磨破后,引起风压及电流降低。由于燃烧器大部分在窑内且有浇铸料覆盖,一般不容易发现,等到发现时情况已经相当严重。
3 风压高电流高
这种情况多数发生在风管或燃烧器风道不通畅的时候。例如罗茨风机出口的止回阀不灵活,运行时没有处于全开状态,风机出口阻力大,压力和电流都升高;燃烧器端面结焦后没有及时清理,逐渐黏附在出风口后一次风受阻,压力和电流升高;根据长期的实践经验,当窑况变差时,窑前飞砂大,由于一次风和含有大量飞砂的二次风混合,一次风运动时受阻,也会引起风压和电流的升高。
一次风中煤风的作用是将煤粉送入窑内,增加风煤的混合,加速煤粉的燃烧。当进入窑内的一次风其压力、风量、风速发生变化后,会造成风煤混合不好,煤粉产生不完全燃烧,造成回转窑内温度偏低,满足不了物料在窑内的吸热平衡,窑速无法提高,熟料产质量降低,同时由于不完全燃烧的煤粉会沉积在烧成带的后部,使液相提前出现,造成窑结圈,结大球,所以我们在生产的过程中,要经常关注各个参数的变化,有异常及时分析处理,现场加强巡检,及时清理滤网,保证一次风的正常输送,稳定窑况,保证生产的顺利进行。
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循环罗茨风机电流低怎么办:罗茨鼓风机风量调节正确方法和电流过载的解决方法
锦工风机 给大家介绍一下罗茨鼓风机风量调节正确方法和电流过载的解决方法
罗茨鼓风机风量调节正确方法:
1.调节电机的转速。
鼓风机的转速越高,风量越大,这是众所周知的,单位时间内罗茨鼓风机压缩的空气越多,风量越大。
2.调节电机变频器。
实际上调节变频器的是转速,因此原理与上述相同。其中,调整皮带与皮带轮改变风量,原理相同,影响速度也会对风量造成一定的影响。
3.更换皮带轮,皮带轮的大小直接影响风机的整体转速,如果转速发生变化,风量也会发生变化。
4.调整旁路阀。
阀门可以调节风机的风量,开口越大,漏风越多,流量越小,旁通阀开口越小,漏气越少,流量越大。
罗茨鼓风机电流过载的解决方法:
罗茨鼓风机在额定条件下运行时,每个滚动轴承的表面温度通常不超过95°C,邮箱中90%的润滑油温度不超过65°C,并且振动速度轴承部分的大直径不大于6.3mm/s。风机运行期间,请始终注意润滑剂的状况和油量。
调整应缓慢进行,负载应缓慢调整以引导额定功率。不允许一次调整至额定负载。额定负荷是指进气口和排气口之间的静压差。排气口压力正常时,请注意进气口压力变化,以免过载。在风机正常运行期间,请不要完全关闭进排气门,也不要让过载运行。如果要停止罗茨鼓风机的运转,请勿在满负荷时停止运转,并在停止之前逐渐停止负荷,以免损坏机器。
1.轴承缺油造成的阻力增大
如果风机是原配的情况下,那么电机轴承缺油或轴承座处的轴承缺油,都会增加电机的阻力,出现电机电流超过允许值或直接将电机绕组烧坏(如果有空气开关且能起保护作用,空气开关就会跳开)。
2.风量与风压发生大幅度变化风机过载
除了机械方面的原因之外主要还是在于系统方面的原因,一般情况下风机厂家设计好的风机都会留一定的设计余量的,至于电机进水的话那个时候电机电流是会高,但不属于过载的情况,真正的过载出现在风量的增大和风压的变化,这也是造成风机电流过高的常见原因。
3.风机设计因素原因
罗茨鼓风机设计不好,导致风机叶轮的平衡性差,在进行转动时发生关联性故障,如轴承损坏、负荷突然增加、平衡不好(安装时不同心、没找正)等,造成电机处于超压超流。
4.人为失误造成超流
人为原因有两个一个是电机选小了;风机个阀门没有完全打开,造成失罗茨鼓风机超流。
关键词:罗茨风机罗茨鼓风机
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