
罗茨风机_罗茨风机运行分析
罗茨风机运行分析:罗茨风机允许满负荷运行吗?试运行时要注意!
问题:罗茨风机允许满负荷运行吗?
回答:罗茨鼓风机试运行时,不能满负荷试运行,满负荷试运行,会造成风机瞬间超压,会造成风机憋死损坏的情况。罗茨鼓风机的启动流程是:
1、打开放空阀;
2、打开闸阀;
3、接通电源;
4、风机正常启动;
5、慢慢关闭放空阀;
6、风机正常运行。
罗茨风机满负荷运行可能会产生其他的问题,风量不足或者风压达不到要求,罗茨鼓风机使用及维护说明,可以锦工风机给大家整理的这些资料《罗茨鼓风机使用说明》。
锦工风机专业生产罗茨鼓风机,如果您有此方面的采购问题,可以联系我们的全国热线
:三叶罗茨鼓风机产品列表
山东锦工有限公司
山东省章丘市经济开发区
24小时销售服务
上一篇:
炭黑正压密相气力输送系统的组成工作原理及特点
下一篇:
18.5kw罗茨风机的参数有哪些?这么多,来看下!
罗茨风机运行分析:罗茨风机在运行控制时常见的性能故障及处理方法
罗茨风机长时间连续运转,不同用途风机处理的空气成分不同,再加上某些罗茨风机前期选型不当,风机在运行过程中难免会出现各种故障,通过长期观察研究罗茨风机在运行过程中一般出现的故障是风量风压不足,轴承温度过高,风机振动过大,电机超负荷运转、风机温度过高、皮带跳动及打滑等等,我们根据风机出现的故障一一进行分析。
一、风量不足
罗茨风机在运行时经常会出现风量风压不足的状态,而导致这些故障的原因不排除有风机的选型实物,另外转速低或电压不足,管道阻力损失较大等。针对这种情况我们根据罗茨风机出现故障的不同采取不同的方法进行处理,当电压不足,转速低时可以调节电网电压;通过减少弯头减少管道的阻力,更换密封件来减少因为风度不严造成的风量泄露呢损失;至于选型失误我们只有进行重新选型更换风机,以免耽误生产。
二、超负荷运转故障
罗茨风机在运行控制时电机出现超负荷运转状态。导致该故障的原因有检修后电机接线接错导致主轴反转,功率损耗大、风量大、阻力小等。处理该故障的方法主要有:调整电机接线的相序,使电机启动时主轴的转向为正转向;适当的大小出风口;减少风机管道的漏风;增加管道的阻力;调整电机接线的相序,使电机启动时主轴的转向为正转向;适当的关小出风口;减少风机管道的漏风;增加管道的阻力;调整电机接线的相序,使电机启动时株洲的额转向为正转向。
三、温度过高
罗茨风机在运行过控制时风机出现温度过高现象。而导致该故障的原因有风机输送的气体密度过大,使其压力增加,电机就会出现温度过高的状况;另外在输入的电压出现过高或过低时,流量过大或是负压过高时以及在供电线路中电线的截面积过小时也会出现风机温度过高。要解决这些故障就要根据不同的情况采取不同的处理方法,其主要处理方法有:增大电动机的功率,在设备上装过载保护装置;使风机处在通风较好的环境下运行以及更换新的截面积较大的供电电缆。
四、皮带跳动
罗茨风机在运行控制时很容易出现皮带跳动和打滑的现象。而导致这些故障的原因有罗茨风机长期运行,电机或风机固定出现松动从而导致皮带郭松或两个皮带轮的位置出现偏斜状态,不在同一直线上。处理此问题我们所做的工作相对简单,只需调整风机和电机皮带轮的同轴度,使其在同一直线上运行,然后是调大电机和风机皮带轮的距离使皮带紧张至较佳状态。
五、轴承温度过高
风机在运行控制时其轴承的温度过度升高,导致该故障的原因有油站冷却水的过流量不足,润滑剂内有杂质,润滑脂过多或过少,轴承负载比较大,转子不平衡等。其处理的方法有:
1、清洗油箱,更换润滑油后,进行机油油脂的用量调节。
2、更换和修复风机损坏的零件后,要重新做平衡检测;
3、检查风机冷却水管有无堵塞后进行用水量的调节。
六、振动大
罗茨风机在运行控制时风机振动超标。这是故障中较为常见的,会引起轴承和叶片的损坏、电机损坏、风道损坏等,同时危及罗茨风机的安全换运行。引起的原因有:
1、联轴器连接时风机、电机同轴度调整不好,或者联轴器销子松动造成了电动机与风机在运行时不在一条中心线上运转的现象;
2、基础不牢或机座刚性不够;
3、阀门调节过小产生飞动现象;
4、转子的紧固出现了松动现象,或者是在活动的部分上间隙过大;
5、轴与轴两者之间的轴瓦间隙过大,滑动轴承的固定螺栓出现松动现象,风机叶轮受到腐蚀性气体的腐蚀导致破坏了风机的动平衡等等,出现这种现象要根据不同情况采取不同处理方法,调整同轴度;
6、紧固地脚的螺栓;
7、紧固夹轮螺栓;
8、紧固定位螺栓并有防止螺栓松动的双保险装置;
9、调节风机阀门的开度;
10、更换风机叶轮重新作静平衡、动平衡和同轴度的校正。
罗茨风机在运行控制时常见的性能故障及处理方法山东锦工重工机械有限公司专业生产制造各类罗茨风机、罗茨真空泵、MVR蒸汽压缩机、回转风机等设备,承接气力输送系统工程,生产旋转供料器、仓泵、料封泵、旋转阀等各类气力输送设备,综合以上所讲如有遗漏或问题欢迎咨询锦工在线客服。
罗茨风机运行分析:罗茨风机故障的原因分析和处理
1
吴克勇,蒋圣元;罗茨风机消音器[J];硫酸工业;1981年02期
刘明亮;;罗茨风机的节能新措施[J];建材工业信息;1991年13期
柯长江;陈相甫;吕琰;;对罗茨风机使用维护的一点体会[J];建筑工业信息;1991年17期
李烈栋;罗茨风机故障原因分析及改善措施[J];硫酸工业;2000年02期
蔡国华;;罗茨风机更换电动机的节能[J];能源工程;1990年01期
于志贤;程鸿机;李国忠;;立窑罗茨风机循环风管效果分析与实践[J];水泥技术;1991年04期
何其昂;水泥机立窑罗茨风机闭路放风节能分析[J];云南建材;1991年02期
如月;;“水泥立窑罗茨风机循环风节能装置”通过鉴定[J];山东建材学院学报;1991年01期
李雨新;罗茨风机的修复[J];硫酸工业;1993年01期
10
姜金春;沈斌;;罗茨风机应用电磁调速电机节能[J];水泥;1993年01期
11
朱芳雯;立窑专用风机取代罗茨风机的原因[J];新世纪水泥导报;1999年03期
12
钟振光;罗茨风机因酸泥卡死用纯碱液处理[J];硫酸工业;1981年03期
13
周新华;;减少罗茨风机的噪音污染[J];水泥;1984年12期
14
张进韶;;用罗茨风机作气源的长距离气力输送[J];水泥;1987年01期
15
蔡国华;;罗茨风机电动机的更换[J];水泥;1990年04期
16
俞易明;张祖文;;介绍一种罗茨风机油路保护装置[J];水泥;1990年06期
17
季若庸;罗茨风机风压和电机功率的选择[J];中国铸造装备与技术;1996年06期
18
李烈栋;罗茨风机失效原因及采取的措施[J];磷肥与复肥;2000年03期
19
陶东光;;立窑罗茨风机变频节能[J];中国水泥;2005年11期
20
尚再国;张斌;郭新杰;王学忠;;变频器在罗茨风机上的使用[J];中国水泥;2006年06期
张瑞华;罗茨风机安装变频器年降成本30多万元[N];中国建材报;2006年
罗茨风机运行分析:罗茨风机缺陷分析
原标题:罗茨风机缺陷分析
山东锦工有限公司是一家专业生产罗茨鼓风机、罗茨真空泵、回转风机等机械设备公司,位于有“铁匠之乡”之称的山东省章丘市相公镇,近年来,锦工致力于新产品的研发,新产品双油箱罗茨风机、水冷罗茨风机、油驱罗茨风机、低噪音罗茨风机,赢得了市场好评和认可。
罗茨风机是一种容积式空气压缩机,具有结构简单、风机内腔不需要润滑油、运转平稳、性能稳定等优点,已被广泛应用于石化、建材、电力产业等诸多领域。风机主要由机体和两个“8”字形叶轮组成,通过一对同步齿轮,两转子呈反方向等速旋转,并依靠叶轮与叶轮之间、叶轮与墙板之间以及叶轮与机壳之间的较小间隙,使吸气腔和排气腔基本隔绝。在进气腔室中叶轮叶片分离,产生负压而吸入空气;在排气腔室叶轮叶片啮合,对空气产生挤压作用,从而实现升压排气。
秦山核电除盐水系统中,共设置两台风量为2.5m3/min的BK5003型罗茨风机,设计为室外安装,其作用是为化学废水池爆气搅拌装置提供气源。本文针对该型罗茨风机的典型故障与缺陷,从设备结构原理以及运行经验出发,分别提出了切实有效的解决方法。
装配间隙调整
装配间隙分析
罗茨风机中,两叶轮之间以及叶轮与机壳之间的间隙称为径向间隙,叶轮端部与板墙之间的间隙为轴向间隙。为了保证罗茨风机的正常运转,必须使两间隙值合适。若间隙过大,则会出现被压缩后的气体经由间隙部分倒流回来的现象,导致风机效率降低、出力不足;反之若回装时间隙过小,则易造成转子卡死,罗茨风机无法运行。
随着机组正常运转后整体温度的上升,各部件将产生不同程度的受热膨胀。叶轮由于体积相对较大,并且处于温度核心位置而温升大,因此膨胀量较大;而墙板和机壳能够提交相对较小,并且处于外部而能够得到大气的及时冷却,所以膨胀量较叶轮要小。由此可以看出,罗茨风机的轴向间隙与径向间隙,均存在随着运行温度的升高而减小的趋势。
另外,罗茨风机的两叶轮均靠齿轮端的双列深沟球轴承来进行轴向定位,调节该定位轴承与机壳的相对位置,可以实现叶轮轴向间隙的调节。从结构上可以分析出,在膨胀累加的作用下,驱动端叶轮板墙间隙的缩小量要大于齿轮端叶轮板墙间隙的缩小量。因此在装配工作中需要注意,应该尽量保证能够自由伸缩的驱动端齿轮板墙间隙稍大。
轴向间隙调整
该型罗茨鼓风机并未设置轴向定位轴承的轴向调整装置,因此不具备转子轴向间隙调整功能。此项缺陷可以通过添加轴向定位轴承调整垫来解决:
加工厚度合适的调整垫圈,并将其装配到轴向定位轴承外圈与轴承座之间或者内圈与转子轴肩之间,通过改变调整垫厚度的方法来调整叶轮与墙板的轴向间隙。当齿轮端叶轮与板墙间隙偏大,而驱动端叶轮与板墙间隙偏小时,说明叶轮相对往驱动端偏移,只需更换成更厚的垫圈;反之,只需要将垫圈磨削掉相应厚度即可。
齿轮箱胀裂问题与解决方法
该型罗茨风机的放油堵头及呼吸器螺孔,均设计为锥形螺纹,通过螺纹挤压来实现压紧密封。其优点是结构简单、密封性能好,但一般需要配合使用生料带或密封胶来辅助密封。一方面生料带的使用会增加锥形螺纹的直径,增加胀紧力;另一方面齿轮油箱一般为铸铁材质且壁厚较薄,脆性较大,在薄边处非常容易开裂。因此,在应力较大的螺纹孔部位多次出现胀裂问题,严重影响设备检修工作。此问题可以从以下几个方面来着手解决。
修补裂纹
由于运行过程中,齿轮油箱胀裂处无明显较大应力,因此可以通过填充粘接的方式处理。现场将裂纹略微锉宽后,使用金属修补剂填满裂纹,带修补剂变性成形后,修补多余毛刺。回装后,齿轮油箱无泄漏现象,运行良好。与此类似,也可以采取焊接修补的方式处理。
将碳钢放油堵头替换成聚四氟乙烯螺栓
齿轮油箱胀裂的直接原因在于碳钢放油堵头的不可压缩性。而聚四氟乙烯材料具有相对较大的可压缩性,与铸铁材质的齿轮油箱可以实现良好的螺纹密封并且制造方便。因此,四氟螺栓是碳钢放油堵头的良好替代品。现场经过更换处理后,再无齿轮油箱胀裂现象。
将锥管螺纹密封技改为平行螺纹
将锥管螺纹机加工为平行螺纹后,齿轮箱上的母螺纹孔只承担轴向的拉紧应力,不存在径向的张力作用,因而可以从根本上消除齿轮箱胀裂风险。对于堵头的密封,将锥形螺纹密封替换为螺栓头的端面压力密封,同时配合橡胶垫圈或密封橡胶圈,完全可以保证零泄漏。该技术将极锦工提高设备可靠性,同时降低检修难度,尤其适合泵与风机类设备的薄壁厚润滑油箱结构。
严格控制检修技术方法
从人员检修操作上,一方面固化生料带的使用方法:只缠绕两到三圈,并且需要露出螺栓端头的1至2圈螺纹,同时不需要再额外使用螺纹密封剂;另一方面规定把紧力矩:手动把紧后,再使用扳手把紧半圈,严格禁止过度把紧。
润滑油乳化问题及解决方法
该罗茨风机的齿轮箱润滑油乳化变质频繁,平均每月需要换油一次,影响设备的正常运行,加剧了轴承及传动齿轮的机械磨损。经分析,找到以下漏水部位。
齿轮箱呼吸器
呼吸器内部加工有孔道,使齿轮箱直接与大气联通,作用是平衡齿轮箱内部的压力波动,减小轴封受力。从结构上分析,呼吸器存在雨水直接由通道进入齿轮箱的可能,因此需要采取防雨措施。
主动叶轮和从动叶轮的轴封
该罗茨风机在室外运行,如果在降雨时启动,则进气中将携带大量雨水。而雨水不可压缩,在叶轮咬合过程中,将被压缩到轴封附近,对轴封产生较大冲击力,加剧轴封的磨损。一旦轴封损坏,水分将沿轴封与齿轮箱润滑油接触,而直接导致润滑油的乳化变质。因此,一方面需要提高油封环强度;另一方面需要增设吸入口防雨措施。
针对秦山核电罗茨风机在运行维护中出现的各类缺陷,如无法调整轴向间隙、齿轮箱易胀裂以及润滑油乳化频繁等,综合分析设备结构原理与运行环境,得出以下改进措施:增设入口过滤器以及齿轮箱呼吸阀防雨罩;增设轴向间隙调整垫片;将放油堵头等处的锥形螺纹技改为平行螺纹;将碳钢放油堵头更换为聚四氟乙烯螺栓。
:
三叶型罗茨鼓风机 三叶罗茨鼓风机专用油 密集型罗茨鼓风机
山东锦工有限公司
地址:山东省章丘市经济开发区
电话:0531-83825699
传真:0531-83211205
24小时销售服务电话:15066131928
